石家庄2号催化裂化在线优化系统运行简况

 

石家庄2号催化裂化为80万吨二催化裂化装置设计加工能力为80万吨/年,采用同高并列提升管,烧焦罐再生工艺。自2007年起,与北京优化佳控制技术有限公司合作,对该装置进行了相关积分在线优化控制系统的设计、安装、调试工作,系统于20083月正式投用。

该系统自20083月投运以来,运行稳定,可靠。有比较显著的效果。根据长期DCS运行数据分析,优化投运前后的比较效果见表1

12008年投运前后各3个月运行比较结果

 

单位

优化前

优化后

变化量

经济效益

/吨原料

-113.39

-36.91

76.47

液收率

%

80.93

82.39

1.46

干气收率

%

3.44

3.13

-0.31

液态烃收率

%

11.97

13.15

1.17

汽油收率

%

41.36

40.78

-0.58

柴油收率

%

27.60

28.47

0.87

油浆收率

%

5.35

4.90

-0.45

掺渣比

%

16.88

22.29

5.41

优化系统投用后原料性质劣质化,残炭增加0.44;重金属中的镍、钒含量均增加;原料组成中的胶质含量增加0.45、沥青质增加0.74。在进料组分变重的情况下(掺渣比增加5.41%),优化后增加的经济效益76.47,总液收增加了1.46%,优化控制取得较好效果

由于2号催化裂化装置的原料,流程经常变化,为了考察优化系统对这些变化的适应性,我们每年对2号催化裂化优化控制做一次效果比对测试。以下是每年测试的比对结果:

2显示了五个开工周期液收和经济效益优化效果,均与未投用前比较。

 

2 2008年~2012年开工周期内优化效果比较

 

2008

2009

2010

2011

2012

总液收提高量(%

1.46

1.2

0.99

0.92

0.778

经济效益提高量

(元/吨原料)

76.47

77.45

23.10

22.303

从表2可见,尽管优化控制系统投运后五年内原料变化较大,工艺也有所改造,价格体系也发生很大变化,但是总液收和经济效益均有较大提高。这表明该优化控制系统具有适应原料变化的能力。

该优化系统有着较高的投运率,根据最近一次2012年统计,长期投运率在92%以上。